
为解决生产过程中弧形筛出料口易积料、易堵塞的瓶颈问题,近期,南梁选煤厂对相关设备出料口实施了系统性改造,取得良好成效,为提升筛分效率、保障连续生产提供了有力支撑。
改造前,该厂弧形筛出料口尺寸偏小,生产运行时易发生物料堆积、堵塞现象,不仅影响筛分效率,也增加了清理频次和设备磨损。本次改造聚焦“扩口、畅流、防溅、耐磨”四个关键环节,对出料口进行了结构优化与尺寸调整。在施工中,技术人员拆解原有出料结构,重新设计开口形态与出料倾角,确保物料流畅下落;同步增设防溅挡板和导流装置,有效防止物料外溅,并加装耐磨衬板对边缘进行加固,整体提升结构稳定性和使用寿命。
改造完成后,出料口流通效率显著提高,积料堵塞问题得到根本解决,物料溅洒现象基本杜绝,介质回收率同步提升。此举不仅增强了筛分作业的连续性与稳定性,也降低了人工清理强度和设备维护成本,实现了安全、效率与经济效益的同步优化。
此次改造有效攻克了生产瓶颈,为选煤厂持续稳产高产提供了设备保障,也为同类技术优化积累了实践经验。
(刘娅军 文/图)